MPU9250自检失败

2019-07-21 03:16发布

MPU9250自检一直失败,目前硬件原因已经排除,也用过多种方向和倾角来开启自检,都始终失败,现在完全不知道该怎么办了,希望大神们看到可以指点一二,万分感激,失败LOG如下。
Starting MPU6500 HWST!//开启MPU6500 hardware self test(硬件自检)
Retrieving Biases//准备获取零位偏移(Z轴朝上,XY垂直于重力的方式)
Starting Bias Loop Reads//开始循环读取零位偏移
Samples: 200//获取次数为200次
Accel offset data HWST bit=0: -0.0073  0.0023 -0.7748//对200次零位偏移值求平均,得到平均加速度XYZ轴的零位偏移为-0.0073  0.0023 -0.7748
Gyro offset data HWST bit=0: -0.0678 19.4022  0.1907//对200次零位偏移值求平均,得到平均陀螺仪XYZ轴的零位偏移为-0.0073  0.0023 -0.7748
Retrieving ST Biases//准备获取开启自检模式的零位偏移,自检模式是芯片内部自己产生一定值得加速度和科里奥利力信息,以观察MPU9250能否输出差不多的值
Starting Bias Loop Reads//开始循环读取零位偏移
Samples: 200//获取次数为200次
Accel offset data HWST bit=1:  0.2298  0.3527 -0.6055//对200次零位偏移值求平均,得到平均加速度XYZ轴的零位偏移为 0.2298  0.3527 -0.6055
Gyro offset data HWST bit=1: 31.9056 57.1416 56.9990//对200次零位偏移值求平均,得到平均陀螺仪XYZ轴的零位偏移为31.9056 57.1416 56.9990
Accel OTP:86, 86, 107//加速度出厂XYZ的OTP修正值为86, 86, 107
ACCEL:CRITERIA A
Bias_Shift=15540.0000, Bias_Reg=-480.0000, Bias_HWST=15060.0000//加速度X轴自检偏移值为15540,加速度X轴偏移寄存器值为-480,加速度X轴自建偏移值为15060,Bias_Shift=Bias_HWST-Bias_Reg
OTP value: 24416.0000//更新加速度X轴的OTP修正值为24416.0000
ratio=-0.3635, threshold= 0.5000//自检偏移的倍率绝对值为0.3635,小于0.5,加速度X轴自检成功
Bias_Shift=22962.0000, Bias_Reg=151.0000, Bias_HWST=23113.0000//Y
OTP value: 24416.0000
ratio=-0.0596, threshold= 0.5000
Bias_Shift=11096.0000, Bias_Reg=-50776.0000, Bias_HWST=-39680.0000//Z
OTP value: 30088.0000
ratio=-0.6312, threshold= 0.5000//自检偏移的倍率绝对值为0.6312,大于0.5,加速度Z轴自检失败
ACCEL Fail Axis = 2//加速度第二轴失败(第二轴是Z轴)
Accel Self Test Results: 4//返回加速度失败代码4
Gyro OTP:189, 199, 226//陀螺,同加速度原理,但是陀螺的自检便宜倍率绝对值要大于0.5才算自检成功
GYRO:CRITERIA A
Bias_Shift=2095410.0000, Bias_Reg=-4442.0000, Bias_HWST=2090968.0000
OTP value: 8509675.0000
ratio= 0.2462, threshold= 0.5000
Gyro Fail Axis = 0//X轴失败
Bias_Shift=2473289.0000, Bias_Reg=1271540.0000, Bias_HWST=3744829.0000
OTP value: 9400164.0000
ratio= 0.2631, threshold= 0.5000
Gyro Fail Axis = 1//Y轴失败
Bias_Shift=3722985.0000, Bias_Reg=12499.0000, Bias_HWST=3735484.0000
OTP value: 12297255.0000
ratio= 0.3027, threshold= 0.5000
Gyro Fail Axis = 2//Z轴失败
Gyro Self Test Results: 7//返回陀螺仪失败代码7
Compass Self Test Results: 0//指南针自检成功
Exiting HWST


友情提示: 此问题已得到解决,问题已经关闭,关闭后问题禁止继续编辑,回答。
该问题目前已经被作者或者管理员关闭, 无法添加新回复
34条回答
硬件搬砖师
1楼-- · 2019-07-23 17:12
空心杯 发表于 2016-11-26 17:01
大哥我用9250在F103上面结算出来了,YAW轴稳得一匹,我把FSYNC接了3.3,INT脚接地了,真心很稳,好开心

你肯定是用阉割版的DMP移植的,那个之前我也移植成功可用了。我说的这个是完整版DMP移植的,你有兴趣也可以试试。
硬件搬砖师
2楼-- · 2019-07-23 20:02
大漠青云 发表于 2016-12-13 00:14
兄弟你的自检弄好了没呢,我移植MPU9250_MPL也是在自检处出问题了,把自检那个函数屏蔽了就能正常工作,但 ...

你用的是什么芯片,别点use microlib试试看吧
硬件搬砖师
3楼-- · 2019-07-24 00:10
myopendv 发表于 2016-11-25 16:54
请问你使用什么接口读取bno055 的数据?i2c吗?

是I2C,移植特别简单,BOSCH公司的代码特别规范,这也是为什么BOSCH能在IMU传感器市场成为销售冠军的原因之一吧
爱因福尔
4楼-- · 2019-07-24 04:04
兄弟,你的问题解决了吗,我的和你一样,把自检注释掉只能读到yaw,没有roll和pitch
蓝翔
5楼-- · 2019-07-24 04:29
 精彩回答 2  元偷偷看……
Axindgea
6楼-- · 2019-07-24 05:16
兄弟,你的自检失败ok了吗

一周热门 更多>